一、设备
(一)制麻设备
中华人民共和国成立前,省内亚麻原料厂的制麻设备主要是用手工轮式打麻机进行生产,
没有除尘设施,劳动强度大,环境恶劣,生产效率低,产品质量差。中华人民共和国成立
后,这些设备得到了更新和改造。
1953年苏联援建呼兰、阿城2个亚麻原料厂。从苏联引进以MT—530—Ⅱ型揉麻打麻联合
机和KJI885—Ⅱ型短麻联合机为主的全套制麻设备,及相应的除尘通风系统。沤麻车间装有
电动循环吊车输送原料进出池,打成麻由半手工操作改为机械剥取,生产效率和产品质量都
有明显提高。但是生产实践证明,苏联打麻联合机的长麻出麻率却远比手工轮式打麻机低,
影响经济效益,因此未在全省推广。后来呼兰、阿城2厂也停止使用,仍用手工轮式打麻机生
产。
1966年,为了改变全省亚麻原料加工企业制麻设备的落后面貌,由省化工轻工业厅纺织
工业公司工程师郑颂嘏,组织有关技术人员,在双城亚麻原料厂同工人一起研究制造中国的
剥麻联合机。1968年8月制成剥麻机样机,班产达700公斤,生产效率比手轮机提高2.5倍,
长麻出麻率明显高于苏联打麻联合机,被定型为B734型剥麻机。至1974年省内多数亚麻原料
厂先后采用该机型号仿制,逐渐取代手工轮式打麻机。该机缺点是在运转时一、三节小打手
容易缠麻,以致长麻出麻率仍比手轮生产低。
为了改进B—734型剥麻机的结构,1980年郑颂嘏工程师和克山亚麻原料厂毕谦技师、王
根石助理工程师共同研究,参阅国外资料,提出新型剥麻机设计方案,于1983年1月制成样机
。出麻率比B—734型剥麻机平均提高0.7公斤,其性能接近国外同类设备水平,所产亚麻纤
维成条性好、有光泽,梳成率高。比原剥麻机长麻出麻率平均提高0.5公斤以上,麻号提高
0.5号,并有配套除尘系统,受到亚麻纺织厂的好评,被命名为B—800型剥麻机,1984年通
过省级鉴定,1985年获省科技成果三等奖,在省内亚麻原料厂中被推广使用。
1985年依兰亚麻原料厂引进比利时的长麻联合机和短麻联合机各1台。同年,延寿、兰西
、海伦、拜泉等亚麻原料厂也从苏联购入打麻联合机和短麻联合机,使亚麻原料企业的制麻
设备进一步得到改善。
(二)通风除尘系统
在70年代以前,制麻生产过程中粉尘飞扬,因无除尘装置,车间粉尘含量每立方米高达
200毫克以上,污染环境,严重损害工人的身体健康。1978年克山县亚麻原料厂,自筹资金1
1万元,对制麻车间进行除尘技术改造。由助理工程师王根石研究设计,采用风力输送下脚料
的通风系统进行下抽上送,车间粉尘浓度由原来最高236毫克/立方米,降到国家规定标准1
0毫克/立方米以下,为亚麻原料厂通风除尘闯出一条新路。
1980年省亚麻原料工业研究所张文太和巴彦县亚麻原料厂李贵等,对制麻车间的除尘进
一步研究,安装新型通风系统,采用工艺配合、回风利用、机械密闭、文明操作等综合治理
措施,使车间粉尘含量,由原来最高600毫克/立方米,降到国家规定标准以下,通过技术鉴
定在亚麻原料厂中推广。该项研究获1981年省科技进步三等奖。
1982年克山县亚麻原料厂,在改进设计B—800型剥麻机的同时,设计出用风力输送下脚
料,闭合对流循环的通风除尘系统,于1983年1月正式投入使用。车间每立方米含尘量下降到
6.6毫克,比国家规定标准还低33.6%。同时在其他车间也采取除尘措施,改变了车间和厂
区的卫生环境,成为省内亚麻行业中第一个无尘害的企业。1984年被评为全省亚麻行业“三
无”活动标兵单位,1985年纺织部授予“连续三年实现无死亡、无公伤、无火灾先进单位”
称号。这个通风除尘系统连同B—800型剥麻机一起,被多数亚麻原料厂采用。
(三)纺织设备
50年代建设的哈尔滨亚麻纺织厂,设备是由苏联引进的。此后在生产过程中,对设备进
行了多项技术改造和革新。主要有:
1961年,工程师姚国政、老工人王庆复、陈国财等,历时两年多进行50多次试验,于19
63年制成1台干纺铲刀式半自动落纱机。该机结构简单,性能良好。过去50分钟落一排纱,现
在只需1分钟,减轻了劳动强度,节省了1/3的人力。1967年将栉梳机的短麻运输,改装成气
流运输装置,1972年研制成短麻混麻机,减轻了工人劳动强度,改善了劳动条件。
1979年纺织工业部拨科研费25万元,由省轻工研究所与哈尔滨亚麻纺织厂共同研制新型
皮圈牵伸式湿纺细纱机成功。将原来的罗拉牵伸改为皮圈牵伸式。具有牵伸倍数大,可纺支
数高,成纱强力大等特点,因而获纺织工业部科技成果三等奖。
1981至1985年,国家第六个五年计划期间,结合对哈尔滨亚麻纺织厂的全面技术改造及
4个亚麻纺织厂的改建与新建,在技术装备上,除对原有设备进行更新外,还从国外引进梳麻
机、精梳机、针梳机、单皮圈湿纺细纱机、无梭箭杆宽幅织机、漂白联合机、染色机、轧光
机等新型设备。
二、工艺
(一)沤麻工艺
1.沤麻工艺流程分为:(1)雨露沤麻工艺流程:铺麻→天然雨露→翻麻→捆麻(在气
温20℃左右,雨水适当,15天左右沤好。)(2)温水沤麻工艺流程:捆选麻→装池→浸渍→
出池→晾晒→捆干茎(浸渍:第一次加水15℃,浸泡2至6小时;第二次加水32C,浸泡100小
时左右)。
2.沤麻工艺改革。沤麻脱胶的传统工艺是采用温水沤麻法。脱胶周期长、劳动强度大,
消耗能源多,沤麻的废水又污染环境。1957年以后,对改进脱胶工艺进行研究,主要有加菌
法、充气法和水煮法。
1957至1958年,由中国科学院长春应用化学研究所季鸣时研究员等人,在勃利县亚麻原
料厂进行加菌法试验。加入的菌种是果胶分介菌,加入量为亚麻原茎的5%。沤麻时间由130小
时缩短到80小时,长麻率提高1%,平均提高1号。但因该技术比较复杂,经济上不合算,在生
产中未能推广。
1959至1965年,哈尔滨亚麻厂工程师方时敏、黑龙江纺织工业研究所工程师陈楚才和黑
龙江亚麻研究所工程师顾增玺,先后在呼兰、阿城和依兰亚麻原料厂进行充气法试验。沤麻
时间缩短50%左右,出麻率提高1%,纤维强度提高20%,沤麻废水可以重复利用,减少了污水
排放量,节约煤耗,缺点是纤维手感较硬,颜色较深。
1967年根据苏联的资料,水煮法传入阿城、双城等亚麻原料厂。1968年由顾增玺工程师
主持在双城亚麻原料厂进行试验,煮锅容量为1吨亚麻原茎,脱胶效果较好,在2.5压力下,
脱胶时间仅2—3小时。长麻率提高3%以上,纤维强度也有提高。但水煮法沤麻需要增加压洗
、烘干工序,热能消耗较大,因而中止了研究。
沤麻工艺直到1985年虽经多次研究试验,都未取得突破性进展,仅在操作上做了改革。
沤麻时,把一次给水浸渍改为二次半给水浸渍;出池后晾干上垛,上剥麻机前再加湿养生,
使茎质含潮率达13—14%,使麻纤维变得疏松、柔软,提高出麻率。
(二)打成麻纤维等级评定分号法
打成麻纤维的等级,1951年前沿袭分等制。按纤维长度和色泽,简单地分为6个等级,
由于纤维分等不精,直接影响到亚麻纱、布的质量。1952年,亚麻原料总厂(海伦县亚麻原
料厂),会同纤维检验部门和哈尔滨亚麻纺织厂及各亚麻原料厂共同研究,将打成麻纤维的
分等制改为评定麻号法(简称分号法),即根据实物标本以纤维长度指标考核为主,结合手
感目测,参考纤维的颜色、强度、柔软度、成条性、细度等项目,来确定麻号的高低,分出
由3号到20号共18个级别标志号,麻号越小,纤维质量越好。同一麻号的纤维长短不差3厘米
,色泽一致,不混色。
实行分号法以后,亚麻纺织厂在用料上可以有计划地进行合理配比,保证纱支质量稳定。
对打成麻纤维麻号的评定,由于专供亚麻纤维测试的仪器不全,缺乏科学检测手段,一
直靠直观和比照的方法进行,因而纤维的长度、强度、细度等3项指标的数值,以及含麻屑率
、回潮率、脱胶程度时,都有不同程度的误差,还不能正确地反映出亚麻纤维的真实质量水
平。
(三)纺纱工艺
1.纺纱工艺流程,按长麻、短麻分两种:(1)长麻纺纱工艺流程:
(2)短麻工艺流程:
2.粗纱煮练新工艺。从粗纱到细纱的纺纱工艺,传统的湿纺方法是在细纱机上,先将粗
纱通过热水槽浸渍,使亚麻纤维脱胶软化后,再进入牵伸区,纺成细纱后再进行煮练去除果
胶等杂质,以利于织造和印染。但细纱在煮练过程中,条干结构易受损伤,强力下降。
1955年省轻工业研究所与哈尔滨亚麻纺织厂共同研究粗纱煮练新工艺。改变了传统作法
,先将粗纱放进特制的设备中煮练脱胶,然后再纺成细纱。这项新工艺,使细纱强度提高25
%,断头率下降30%,提高了织造的生产效率,而且成纱结构紧密,表面光洁丰满,同时还减
去了摇纱、细纱煮练等工序,是亚麻纺织工艺的一项重大革新。
3.短麻精梳湿纺工艺改革。为了合理使用短麻纤维,哈尔滨亚麻纺织厂于1980年采用粗
纱煮练新工艺,研究试验短麻精梳湿纺的新工艺,取得成功。提高了短麻可纺性,纺出了中
支纱。1981年通过技术鉴定,1982年应用于生产,全部改造了干纺系统,使亚麻短纤维得到
升级使用,为帆布改产细布提供了条件,并在兰西、延寿、双城亚麻纺织厂推广应用。
(四)漂染工艺
1.漂染工艺流程:
2.细布氯氧连续漂白新工艺。1973至1975年,哈尔滨亚麻纺织厂与省轻工研究所共同研
究成功亚麻细布氯氧连续漂白新工艺,把原来2次氯漂改为1次氯氧连续漂白,取消细纱煮漂
工序,提高了亚麻细布的漂白质量。
3.亚麻绿帆布显色法。1978年哈尔滨亚麻厂,对亚麻绿帆布采用显色法取代硫化染料染
色法。在此基础上研究成功正反两面喂入压液法,解决了色泽出现阴阳面的关键问题,实现
了亚麻绿帆布染色、防腐、防水连续工艺。提高了产品质量和生产效率。