您的当前位置:

第一节 多层容器

  一、层板卷制包扎式容器
    哈尔滨锅炉厂于1957年开始研制层板卷制包扎式容器,由一机部、化工部负责组织。设 计工作在哈尔滨锅炉厂和化工部氮肥设计院双重领导下进行,参加产品设计的人员有哈尔滨 锅炉厂副总工程师兼总设计师吴恕三,南京永利化工厂孙贻南,化工部氮肥设计院的王忠义、 王承祖等。设计时困难重重,多层筒体结构当时世界上只有美国采用,而美国又对中国实行 技术封锁。所能借鉴的是永利宁厂制造高压筒时所摸索的规律和经验,没有完整的设计数据 和技术资料。设计时,筒体结构采用美国史密斯工厂产品形式;密封及其他部分的设计与计 算,参照了国内几家化工厂已有设备的技术文件;各类技术条件的制定,参照了苏联的资料。 设计出来的爆破试验用高压筒体内径800毫米、壁厚169毫米、总长6 440毫米,总重34.4 吨,工作压力320千克力/平方厘米(31.38兆帕),内筒和层板材料均为20克,筒体内6毫米 厚的钢板包扎21层而成,采用大型铸钢平封头。
    1957年12月5日生产准备基本完成后,开始投料试制。工厂党委责成副总工程师兼总工 艺师杜鸿模专门负责组织,试制过程中制定了《多层高压容器爆破试样工艺守则》,备料、 内筒卷圆、逐层包扎、逐层焊接、焊口磨锉等各道工序均严格按守则规定行事。各道工序焊 接是关键,实际操作者必须是经考试合格6级以上的焊工焊接内筒,4级工及其以上的焊工焊 接层板。至1958年2月制成两只爆破试验用高压筒体,一只按美国制造工艺用手工焊接;一 只结合工厂情况在苏联专家指导下,层板纵缝和筒体环缝全部采用埋弧自动焊接。爆破试验 前,一机部、化工部组成联合鉴定委员会,邀请劳动部,中共黑龙江省委、省人委和哈尔滨 市委、市人委,国内部分大学教授和苏联专家来厂共同鉴定。1958年2月23日对手工焊制成 的压力筒进行了爆破,试验由杜鸿模、刘景千等负责,在专门设置的临时爆破坑内分三次进 行,前两次为超工作压力试验,当压力达到500大气压时,均听到“啪、啪”的响声。第三 次为破坏性试验,当压力达到740大气压(72.52兆帕)时,容器沿封头环向焊缝破裂,4.8 吨重的封头脱离筒身冲开了3米厚的沙墙,落在5米以外。按设计计算,容器应在1 200 ~1 600大气压(117.72~156.96兆帕)下破裂。提前爆破的主要原因是焊缝有未焊透 区域,局部有气孔及裂纹等。试验失败后,该筒换过封头,又经两次试验,最后一次达到 1 700大气压(166.77兆帕)。同年3月5日又对埋弧自动焊制成的压力筒进行爆破,先进 行超工作压力试验,加压到500大气压时未见异常。又进行破坏性试验,当升至1 200大 气压(11772兆帕)时鉴定委员会认为已满足设计最低要求,考虑到临时爆破坑防护条件不 够完善,为保证工作人员安全起见,决定停止加压,撤压后检查,除筒身略有膨胀外,无其 他异常,该筒试制成功。鉴定委员会又对设计、工艺、检测等方面进行研究和讨论,听取了 苏联专家和国内专家的意见,同意哈尔滨锅炉厂在继续试验研究的基础上,用自动埋弧焊方 式进行生产。采用这种方式焊接高压容器,当时在世界上尚属罕见,受到国内外焊接界的重 视,国内外一些焊接杂志曾进行多次报道,予以介绍。为了取得必要的数据,哈尔滨锅炉厂 在采取必要的防护措施后继续试验。自动焊筒最终在1 530千克力/平方厘米(150兆帕) 压力下破裂。
    为生产多层包扎式容器,工厂建立从钢板表面喷沙到卷板、装配、焊接等一整套工艺装 备,1958~1960年进行批量生产,主要产品品种为氨合成塔和高压蓄势器。生产中的问题是: 对层板材料要求极严(厚度均匀,表面不允许有锈疤);材料利用率低(65%左右);工艺复杂; 手工工作量大(先作一圆而直的内筒,再逐层包扎、焊接、磨锉);采用大型锻造平封头(外厂 协作生产周期长,需大量切削加工,一个封头毛坯重8—10吨,成品仅剩2.5吨)。1959年以 后,随着单层卷制式和双层热套式结构的出现和大量应用,多层包扎结构形式,除化工容器 外,其他高压容器很少再采用。
    1963年哈尔滨锅炉厂承担了向越南出口25万吨/年氨合成塔的制造任务。该塔工作压 力320大气压(31.38兆帕),内径800毫米,外壳壁厚151毫米,由24层钢板叠包组成,总重 66.5吨,全高15米。制造该塔时质量要求极严,其中外壳要求15米内弯曲度不小于6毫米, 内件不锈钢圆筒在8米内绕度不大于2毫米。工人工程师、黑龙江省著名劳动模范梁彦德在该 产品上首次应用了氩气保护焊新技术。于1963年试制完毕。经一机部组织鉴定,制造质量良 好,评为合格品,同意出厂。该产品技术标准执行一机部、化工部、石油部、劳动部1959年 联合批准实施的《多层包扎式高压容器设计制造检验规程》和《化工设备零部件标准》(TH) 以及《1961年国家计划委员会、经济委员会、一机部,化工部、三机部联合检查组与哈尔滨 锅炉厂关于化肥设备的若干技术问题谈话记录》中规定的图纸技术要求。
    1961年以后,多层高压容器的封头材料曾改为20MnMo,工程技术人员方己民等人通过试 验制定了新的工艺,在工序上撤消了封头前的堆焊,工艺科试验室为查明自动焊环缝内是否 存在裂纹及全面鉴定焊缝的机械性能,进行了筒节间自动焊环缝解剖试验,探索了提高焊剂 下自动焊缝的质量问题。1964年,根据中国和罗马尼亚技术合作条约,哈尔滨锅炉厂曾负责 向罗方提供多层高压容器制造技术。
    二、热套容器
    哈尔滨锅炉厂早在50年代末就使用红套技术生产压力容器,超前于国际和国内的采用时 间。
    1959年5月,汽包容器车间职工针对多层包扎容器生产效率低,手工劳动量大的问题, 曾尝试将红套技术应用在容器生产上,用46毫米厚的钢板卷成内、外筒,外筒内表面和内筒 外表面配合面经机械加工,使之光滑。外筒加热后将内筒套入,冷却后外筒直径收缩,达到 紧密配合的目的。封头用80毫米厚钢板冲压成球形。用这种方法制作的容器,与用多层包扎 方式制成的同样内径和长度的容器相比,节省材料30%左右,工作量减少50%左右,而且机械 化程度高。减轻劳动强度,工厂对红套技术的应用十分重视,试验筒完成后,立即应用在高 压蓄势器的生产上,设计制造内径900毫米、单层筒壁厚42.5毫米,长4 400毫米的产 品,压力为250大气压(245兆帕),材质为20克,水压检验合格。到1960年共生产了9台。但 由于当时技术条件限制,试验与测量经验不足,制造工艺上也不够完善,未能进行必要的试 验和提供完整的数据,致使厂内许多人疑虑,未能坚持下去。
    60年代,工程技术人员李良成曾进行双层热套模拟容器爆破试验,试验结果表明,回火 后双层套合容器的屈服和爆破压力不低于相同尺寸的单层容器。
    1971年,为了解决小直径厚壁高压容器的制造问题,探索大过盈量热套容器生产工艺和 容器在操作压力下工作的安全性,在总结过去经验的基础上,再次试制,内外筒均采用15MnV 热轧钢板,厚30毫米卷制成形。内外筒配合面机械加工,外筒加热后将内筒套入,经多次试 验成功。制造完成后,进行了内外壁的电阻应变测量,采用外补偿水下法测量内壁应力,达 到预期目的。检测结果认为容器可在230千克力/平方厘米(22.6兆帕)的设计压力下安全运 行,这次试验为大过盈热套容器的生产提供了依据。试验证明,与相同尺寸多层容器相比, 生产周期缩短了1/3,材料利用率由60%提高到90%;与单层容器相比,可用优质薄板代替厚 板,特别是在有腐蚀的介质条件下,内外筒可根据需要选择不同材料,试验后,制造了2台 产品。实践证明运行安全可靠。
    套合面不经机械加工高压容器的试制:1974年哈尔滨锅炉厂与四川东方锅炉厂、一机部 通用机械研究所共同研制大型热套容器。年初,哈尔滨锅炉厂进行了模拟热套筒体应力释放 试验,用13SiMnMoVB钢材制作了公称直径100毫米的内外筒,作为试验模型。试验验证了普 0通低碳钢制造热套式高压容器的可能性,找到了过盈量和套合半径的比例关系,为大型热 套容器的制造提供了理论依据,奠定了基础。试验之后,制造了1台配合面不经机械加工的 大型热套式高压容器。容器工作压力320千克力/平方厘米(31.38兆帕)、内径900毫米、壁 厚92毫米、全长6 800毫米、材料选用14MnMoV调质处理、单层筒节壁厚46毫米、分三节 制造、一次套合成功。这种容器的试制成功,为生产重量在300吨以上的高压或超高压容器 创造了条件。
    1977年双层热套容器获黑龙江省、哈尔滨市科技成果奖。1981年生产钛氧化塔时,用于 筒体制造的复合板因贴身率差,钛衬里全部脱开,黄金鑫、沈开达等人应用薄钛板热套工艺 将4节筒体的钛衬里套合,避免了材料损失。
    三、复合板材及衬里容器
    哈尔滨锅炉厂从60年代开始用复合板制造化工容器,这种材料是碳钢和不锈钢(316L0) 复合而成。初次使用是在1961~1963年期间为大庆炼油厂生产的热裂化装置K1—K3塔。由于 工艺存在许多问题,是不成熟产品。1965年以后,为生产国家专案产品—大型820塔及容器, 哈尔滨锅炉厂与哈尔滨焊接研究所、沈阳化工研究院等单位合作,进行大量的工艺研究与试 验,解决了焊接、切割、装配等工艺关键,试制成功ⅠA塔、ⅡA塔、ⅠB塔、ⅡB塔等国家急 需设备。从1966~1972年期间共生产39台。这批容器直径在1 200~3 000毫米之间, 高度在12~39米之间,是使用复合板材制造的主要产品。衬里容器的主要产品是尿素合成塔 和二氧化碳汽提塔等。衬里材料主要是不锈钢和钛材。哈尔滨锅炉厂从1969年开始生产,先 后生产过11~24万吨/年尿素合成塔5台,以及钛材衬里的各类塔及容器。
    (一)11万吨/年尿素合成塔
    首台产品是根据化工部第四设计院提供的图纸,于1967~1968年间,由哈尔滨锅炉厂徐 加壮、蔡仲鸣等人完成厂化设计,1969年6月开始投产,10月完工,内径1 400毫米、壁 厚115+6毫米、长29米、净重105吨、工作压力204公斤力/平方厘米(20兆帕)、内衬金属OOCr17 Ni14Mo2。生产的关键是衬里,它要求与外壳贴紧,又要求焊缝无缺陷,并能通过晶间腐蚀试 验。哈尔滨锅炉厂采用了先用内撑胎机械撑紧,再通过水压使衬里贴紧的方法,经工艺试验 确认后,用于生产。在这台产品生产过程中,工厂首次将鞍山钢铁公司正在试制的18MnMoNb 钢用于壳体制造。先后解决了板材超声波探伤、热加工成形,纵环缝焊接、整体热处理、局 部工频热处理等技术难题、加工外壳筒节纵向槽时,工厂没有专用设备,技术人员王关申和 车间工人一起,土法上马,利用牛头刨床改装成特殊装置、边实验边改进、加工出合格产品, 筒体内环缝焊接是在筒身加热到250℃情况下进行的,以孙秀坤为首的工人们冒着高温钻进筒 内轮流工作,18条外环缝要求连续焊接,自动焊工人昼夜不停,整整连续工作了18天。焊接 时技术人员缪树环同工人一同试验,将等离子弧焊技术用于生产,取代了手工电弧焊,使焊 缝一次成型,而且取得热影响区小、变形小、抗腐蚀性能好、焊接质量高的效果。该塔自70 年代初安装在本溪化肥厂运行至1985年未出任何故障,是国内此类尿素合成塔运行时间最长 的1台。首台塔制造完成后,对后来的产品又进行了较大改进;将上封头由大锻件机械加工 成球形,改为钢板冲压成球形,用补强板补强,节省大锻件,简化加工过程,缩短了生产周 期;将下封头3个接管用大锻件连接和补强,改为单个接管分别用小锻件补强,不但避免了 焊接产生裂纹,而且节省了大锻件;改进塔内混合器,将进气管向心安装,增加多孔板塔盘, 避免塔底进气冲击衬里,效果良好;在满足强度要求情况下,将壁厚115毫米改为105毫米, 节约了钢材;改进大螺栓加工工艺,避免螺栓咬死。1970~1979年,哈尔滨锅炉厂先后为唐 山化肥厂、贵州化肥厂(后转四川化肥厂)、吉林化肥厂(后转广州氮肥厂)制造这种设备。
    (二)24万吨/年尿素合成塔
    该产品是哈尔滨锅炉厂为上海吴泾化工厂生产的。由哈尔滨锅炉厂与化工部第四设计院 联合设计。塔高32.5米,内径2 100毫米,壁厚95+6毫米,净重163吨,外壳钢材用 14MnMoV,内衬金属是OOCr17Ni14Mo2,工作压力163公斤力/平方厘米(16兆帕)。制造过程中, 解决了筒体电渣焊后焊缝机械性能及强度指标达不到设计要求,不锈钢高压接管材料代用, 不锈钢衬里铺设,大段筒体合龙装配与焊接,氮渗漏与打水试验等生产关键,该塔于1975年 投产,1976年2月竣工,1977年获黑龙江省、哈尔滨市科技成果奖,1978年获全国科学大会 奖。