第四节 洗选加工及矸石利用
在日伪时期,1942~1943年建成鹤岗南山选煤厂和鸡西滴道洗煤厂,日本侵略者投降前
遭到了破坏。解放后,人民政府迅速恢复了生产,并且在第一个五年计划期间由苏联援建的
双鸭山洗煤厂、鹤岗兴安洗煤厂也于1958~1960年先后投产。1959年后适应生产的需要,依
靠自己的力量又建成一批简易洗煤厂,同时,逐年改造与更新一部分洗煤、筛分、脱水设备
,并补齐部分浮洗、干燥设备系统。为了提高精煤回收率,鸡西滴道洗煤厂研究成粗硫酸盐
皂煤泥浮选药剂及细粒度浮游选煤法。为减轻选矸劳动强度,1963年,滴道洗煤厂试制并推
广重介质斜轮分选新工艺。
1968年,鹤岗矿务局南山选煤厂与中国煤炭科学研究院唐山分院研制成功的XPM-4型喷
射旋流式浮选机,是回收煤泥中残存精煤的新型浮选机。它利用高速喷射煤泥及药剂的混合
矿浆,在混合室中造成负压而吸入空气,一起经过旋流器进入浮选槽,由于空气饱和及旋转
运动,增加精煤粒和气泡的碰撞机会,从而,增加了精煤粒和气泡的粘着速度和牢固性,可
以较快地形成泡沫与煤炭中其它杂质分离。在功率、药剂消耗、精煤质量和回收率上,均优
于一般机械搅拌式浮选机。1975年11月,中国煤炭科学研究院和省煤管局主持鉴定,认为,
该浮选机结构简单,制造与维修方便,重量轻,处理能力大,选择性好,药剂耗量低,可初
步定型推广使用。1976年5月在澳大利亚举行的第七届国际选煤会议上,宣读了有关论文,引
起与会代表很大反响。1978年获黑龙江省和全国科学大会奖。
鉴于洗煤厂刮板运输机磨损快、钢材消耗大、事故多,双鸭山矿务局洗煤厂1970年4月用
新型耐磨材料——铸石做衬板,设计辉绿岩铸石圆环链子运输机,到1975年,将全厂31台运
输机全部改为铸石槽箱。与原用的刮板运输机比较,延长使用期25倍,提高效率33.6%,每
年节约钢材上百吨。由于耐磨、耐腐蚀,适于煤水混合运输,并能消除煤泥水对作业环境的
污染,1978年获黑龙江省科学大会奖。
1973年,鸡西麻山矿隧道窑开始利用矸石烧砖及余热取暖,主要成品有矸石砖、矸石水
泥、矸石陶粒等。1975年鹤岗、双鸭山矿务局推广燃烧矸石的简易煤气发生炉,为食堂、浴
室和机厂锻造使用。双鸭山集贤煤矿将二吨快装锅炉改成沸腾炉试烧成功,推动了沸腾炉的
使用。鸡西滴道洗煤厂于1974年研制成淘汰自动排矸设施。同年8月,鸡西麻山矿采用风力选
矸机和双级螺旋除尘器组成一套风力选矸系统,每小时人选煤14吨,排矸3.6吨。经过几年
实践,进一步改进了除尘和选矸系统,与手选比较,提高工效60倍,选煤质量提高一级。由
于设备简单,投资少,为恒山、穆棱等矿推广。1978年获黑龙江省科学大会奖。
测定煤的结焦性能时,按国家规程要求须严格控制温度,在250℃以内要求每分钟以8℃
的速率上升;250~730℃,要求每分钟以3℃的速率上升。原来由化验人员一边观察,一边调
压,劳动强度大,误差也大。1974年,鸡西矿务局化验室采用电子电位差计记录仪、PID调节
器、程序给定器与可控硅装置配合,制成煤炭胶质层程序控温自动记录仪,实现对温度参量
的单回路调节,在整个胶质层测定过程中,能自动控制温度,技术先进,记录准确,已成批
生产推广使用。1978年获黑龙江省科学大会奖。
鸡西矸石试验电厂是全国第一座采用低热值煤矸石为燃料的发电厂,是煤炭工业部为发
展煤炭综合利用,变废为宝所进行的一项试验工程。1975年经煤炭工业部、第一机械工业部
、水利电力部共同商定在鸡西矿务局建厂,第一期工程安装2.5万千瓦汽轮发电机组二台,
130吨沸腾炉二台。1979年6月开始试运,经过运行改造,取得一定的效果,但沸腾炉事故多
。1982年9月,国家科委将沸腾炉列为“六五”期间国家重点攻关项目。改造沸腾炉后,198
3年5~6月,经国家科委劣质燃料流化床燃烧攻关组对二号炉全面测试,认为该炉堵灰已消除
,尾部受热面磨损大为减轻,锅炉的效率达80%左右,飞灰由15.7%降到1%~2%,固定炭由4
1.3%降到18%~21%,负荷可稳定在100吨/时,热效率达到64%。1984年10月由煤炭工业部、
第一机械工业部联合鉴定,认为,对节煤有重大意义,具有国际先进水平。1985年获国家“
六五”科技攻关奖。
1977年鹤岗洗煤厂研究成洗煤废水闭路循环处理技术。
1979年鸡西穆棱煤矿建成风力选煤厂。1980年10月鹤岗兴安洗煤厂研制成斜槽选矸装置
。1983年,双鸭山矿务局建成年产2万立方米矸石加气混凝土厂。