第二节 钻井勘探
钻井勘探的工艺流程首先是进行地质设计和工程设计,包括井位座标、井深、录取资料
要求、取芯井段、岩屑录井井段、钻具结构、钻头使用措施、分段钻井参数等;其次,进行
钻前准备,包括井场布置、搬家安装、井口准备;再次,是钻井队从开钻到完钻的全过程。
勘探井钻进过程中的重要项目是地质录井。包括:岩屑录井、气测录井、岩芯录井和电
测录井。岩芯录井的目的是将地下的部份岩石—岩芯,取出地面,通过对岩芯的化验、分析
及综合研究,确定地层岩性、地层构造和油气藏情况,从而认识油气藏(田)的分布及变化
规律,确定合理开发方案。钻取岩芯是钻井勘探中最直接、最有效的手段之一。
会战初期,大庆油田的钻井取芯技术比较落后,多数使用的是外国老式取芯工具,岩芯
收获率一般只能达到30—50%,岩芯直径只有40—80毫米,为解决岩芯收率低、直径小的问题
,会战指挥部组织技术人员、领导干部和工人组成的攻关小组,选定单筒取芯为目标进行科
学研究。到1963年成功地研究出单筒大直径取芯技术,使取芯收率提高到95%以上,岩芯直径
达到130毫米左右。
单筒大直径取芯,收获率高,岩芯直径粗,但单位进尺少(每筒取芯进尺一般不超过10
米),劳动强度大,周期较长。1964年8月开始研究长筒取芯钻具,以缩短取芯时间,提高劳
动生产率。1966年7月,1803钻井队在杏136井使用长筒取芯钻具,取芯进尺117.87米,收获
率100%,创长筒取芯最高纪录,也创造了当时世界取芯长度的最好水平。
(见附图)
长筒取芯在使用时,容易发生断钻具、断岩芯筒等井下事故,以后根据地质要求,已没
有连续取芯的必要,因而没有在整个油田普遍推广使用。
1978年大庆油田自行设计制造了701一I型双筒取芯工具,用卡箍式岩芯爪代替单筒的投
砂蹩泵割芯工艺,取出的岩芯收获率高,岩芯质量好,并改善了钻井工人取芯的劳动条件。
为满足油田开发的需要,防止取芯钻进时泥浆污染岩芯,获得可靠的油层物理参数,个别钻
井队使用了大庆油田自行研制的双筒密闭取芯工具,平均密闭率达到85%以上。
1983年开始研制了701—II型取芯工具,增加螺旋扶正器等部件,弥补了701—I型取芯工
具内筒不能循环泥浆的不足,使取芯工艺更加完善,取芯的平均收获率达到93%以上(石油部
规定岩芯收获率不得低于90%,大庆石油管理局规定岩芯收获率不低于91%)。
1984年进,步研制84—I型长筒取芯工具,1985年投入现场使用,平均收获率94.9%,平
均单筒进尺13.47米,显示了这种类型取芯工具的优越性。同时引进了美国克里斯坦森250P
型长筒取芯工具和与之相配的金刚石取芯钻头,进一步提高了取芯水平
大庆油田的探井取芯进尺占探井总进尺的6.6%,超过国内其它油田1—3%的比例,成为
我国各油田中取芯最多的油田,收获率均在90%以上。由于研究、制造、生产三方面的共同努
力,已形成了适应不同地层、不同井深的9种结构、11种规格的取芯工具和23种取芯钻头系列
,使钻探水平不断提高,满足了油田勘探、开发对取芯的需要。