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第四节 试油试采

  探井试油按以下流程进行:1.通井、洗井、探明井内状况;2.压井;3.射孔;4.下 管柱替喷和诱导油气流;5.测试油层压力,温度;6.求取产油量,并取得产出物的样品; 7.自喷井和少数重点非自喷井的高压物性取样。
    探井求产方法较多,最主要的是提捞法和气举法,并随着技术的发展有所变化。从1983 年开始使用引进的江斯顿测试器求产,层数逐步增多。其它方法还有自喷测试法、溢流法、 测液面上升速度法、抽吸法等。
    通过试油,可确定本井是否具备工业生产价值。
    一、油管浮子测试
    浮子测试是利用电流回路原理,以浮子作为开关,在油管内探测液面瞬时高度,按一定 时间间隔进行测试,从而系统地测得液面上升规律,根据油管容积计算产量。用携带样桶可 及时取样化验,进行定性分析。
    试油试采分司从1982年11月开始使用油管浮子测试,到1983年9月在2口井上、8层次进行 了试验,获得成功。
    1984年测试18层次,均一次成功。1985年测试12层次,成功11层次,成功率为91.7%。
    浮子测试的优越性是:下井管柱结构简单,操作方便,成功率高;可测得不同回压条件 下的油层产量及变化规律,适应由零到自喷的各种产量和各种液性;因与封隔器配合使用, 可得到单层试油成果;施工成功率高、速度快。
    二、电缆式高压物性取样
    电缆式高压物性取样特点是保留原CY—612型取样筒,只改变取样筒开关控制部份,用电 缆将仪器下入预定层位,通电点燃火药柱,将子弹销推开凡尔取样;然后利用弹簧恢复原状 而关闭,达到取样的目的。
    该项技术革新从1983年6月在古32井进行了第一次试验,1984年在4口井(金6、金2、金 71、古301)继续试验,累计取样23支,成功率91.3%。失败2支原因是电缆绝缘不好和子弹 销脱掉。1985年在11口井(金6、古13、41、38、702、升22、29、36、树1、103、朝63)取 样39支,成功率62.5%。失败的主要原因是取样器操作深度不够、油管下深不够等所致。
    三、气举孔排液
    为了解决外围探井井深大于1500米排液难的问题,试油试采公司于1983年正式使用由大 庆科委签定推广的气举孔排液技术。它的结构简单,在油管短节上钻一个直径1.0—1.5毫 米的圆孔,根据排液深度的不同,把气举孔短节放在不同深度处,气举流程与直接气举相同 。其工作原理是当压风机工作时,压缩空气进入油管环形空间,使环空内压井液的压力不断 升高,液面不断下降,压井液开始沿油管从井口被顶替出来,当环空液面下降到第一个气举 孔时,压缩空气通过第一个气孔进入油管,使油管内第一个气孔以上的压井液混气而比重降 低,同时压井液被继续排出井口。一口井油管上可以有若干气举孔。最后,压缩空气通过油 管鞋进入油管,举出油管鞋以下的压井液。
    通过水力计算,可以确定气举孔的个数、位置、气举孔的直径,确定气举孔排液所需的 总时间。
    1983年在10口井上气举22次,‘排液井最深可达3200米。
    1984年在金3、14、43、2、卫深8、英15、18等7口井下气举16次,排液井深在2500米左 右,采用2孔气举(2级气举),气举排液效果很好,加快了排液速度,提高了压风机的效果 。
    四、地层测试
    1982年,大庆试油试采公司和钻井一公司从美国引进的江斯顿地层测试器,于1984年开 始推广使用。其特点主要是在钻井途中发现油气显示,可立即进行裸眼测试,较快地获得油 层资料,为部署下部探井及时提供依据,完井后套管内测试也较常规试油速度提高2倍。经1 100—3200米不同井深的井进行测试,成功率达到90.5%,最高地层温度为摄氏118.9度时仍 能适应。对自喷层、油水层、气层测试也都获得了成功。
    江斯顿地层测试器的使用提高了试油速度、缩短了试油施工周期,并降低试油成本20— 50%,主要缺点是对特低产层不能适应,根据大庆外围地质特点,不适应面约占30%。