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第五节 老区钻调整井

  大庆油田从1978年,相继在萨尔图油田、杏树岗油田和喇嘛甸油田钻调整井,为大庆油 田的高产稳产起了重要作用。
    钻调整井需要克服许多困难。由于调整井都是在老油田内钻井,钻机的搬迁由开发井的 多数整体搬家改为多数拆散搬家,增加了搬迁工作量。土方工程也不同于开发井先挖土方、 钻机后就位,而变为钻机先就位、后挖土方,这样就增加了钻前准备工作的时间。老油区油 层处于动态,大部分区块油层压力高于原始地层压力,在这种情况下钻井,必须根据油层压 力设计出合适的泥浆比重。为避免在高压井上出现钻具事故,在每口井开钻前,要对该井施 工的大钻具普遍进行磁粉探伤。
    调整井普遍推广使用了磺化烤胶聚丙烯酰胺低固相高比重泥浆,钻穿易漏层后进行预处 理。打开油层前20米停钻处理泥浆,然后加重到设计比重上限再恢复钻进。
    调整井容易出现卡钻、井喷,断钻具等事故。为防止卡钻,钻具在井底静止的时间不能 排除时,用拖拉机活动钻具,在泥浆中加入防卡剂,特殊原因的粘吸卡钻,采取泡油解卡的 方法,成功率较高。
    1972年在萨尔图油田纯油区六个区块,钻了加密调整井。这些调整区块的井密度由6.2 —8.2口/平方公里,加密到11.2—15.9口/平方公里。这些加密调整并从投产到1979年 稳产效果一直很好。
    从1979年起,油田综合含水超过60%,标志着油田开发已进入高含水开采阶段。为保证油 田的稳产,针对老区的差油层,开始全面钻调整层系井网。
    为开发高台子油层,在萨尔图油田中部采用150米井距,布井23口,油井(18口、注水井 5口),投产后仅10个月,平均单井日产原油由17吨上升到27吨,
    到1985年,在老区共钻调整井4328口,弥补了产油量的递减。在此期间,华北石油管理 局勘探一公司的17个钻井队和相应的后勤队伍,在华北石油管理局副局长游静裕带领下,进 入大庆喇嘛甸油田钻调整井。自1981年5月1日第一口井开钻,他们每年冒着严寒进入大庆, 战雨季、斗低洼,克服了许多困难,年年提前超额完成任务。在施工当中,他们严密组织、 科学管理,努力提高生产时效和钻井工艺技术,钻机搬家速度快,停工少、时效高。还普遍 推广使用了高压喷射钻井技术,使用双组合水眼钻头、新型泥浆处理剂等,使钻井速度不断 加快。到1985年7月底,共钻井1247口,进尺155万多米,井身质量和固井质量的合格率分别 达到99.7%和98.9%,有力地支援了大庆。
    大庆油田从1981年到1985年,在萨尔图、喇嘛甸、杏树岗等老油田钻调整井,取得了效 果。原规划预计新井5年产油3300万吨,而实际产油4106万吨,超产746万吨。
    大庆油田自1976年年产原油5000万吨,到1979年,油田进入高含水阶段,稳产受到一定 影响,但通过钻调整井和应用新工艺、新技术,对油田的稳产起到了重要作用。到1985年底 ,实现了5000万吨稳产10年的目标。