第五节 老区钻调整井
大庆油田从1978年,相继在萨尔图油田、杏树岗油田和喇嘛甸油田钻调整井,为大庆油
田的高产稳产起了重要作用。
钻调整井需要克服许多困难。由于调整井都是在老油田内钻井,钻机的搬迁由开发井的
多数整体搬家改为多数拆散搬家,增加了搬迁工作量。土方工程也不同于开发井先挖土方、
钻机后就位,而变为钻机先就位、后挖土方,这样就增加了钻前准备工作的时间。老油区油
层处于动态,大部分区块油层压力高于原始地层压力,在这种情况下钻井,必须根据油层压
力设计出合适的泥浆比重。为避免在高压井上出现钻具事故,在每口井开钻前,要对该井施
工的大钻具普遍进行磁粉探伤。
调整井普遍推广使用了磺化烤胶聚丙烯酰胺低固相高比重泥浆,钻穿易漏层后进行预处
理。打开油层前20米停钻处理泥浆,然后加重到设计比重上限再恢复钻进。
调整井容易出现卡钻、井喷,断钻具等事故。为防止卡钻,钻具在井底静止的时间不能
排除时,用拖拉机活动钻具,在泥浆中加入防卡剂,特殊原因的粘吸卡钻,采取泡油解卡的
方法,成功率较高。
1972年在萨尔图油田纯油区六个区块,钻了加密调整井。这些调整区块的井密度由6.2
—8.2口/平方公里,加密到11.2—15.9口/平方公里。这些加密调整并从投产到1979年
稳产效果一直很好。
从1979年起,油田综合含水超过60%,标志着油田开发已进入高含水开采阶段。为保证油
田的稳产,针对老区的差油层,开始全面钻调整层系井网。
为开发高台子油层,在萨尔图油田中部采用150米井距,布井23口,油井(18口、注水井
5口),投产后仅10个月,平均单井日产原油由17吨上升到27吨,
到1985年,在老区共钻调整井4328口,弥补了产油量的递减。在此期间,华北石油管理
局勘探一公司的17个钻井队和相应的后勤队伍,在华北石油管理局副局长游静裕带领下,进
入大庆喇嘛甸油田钻调整井。自1981年5月1日第一口井开钻,他们每年冒着严寒进入大庆,
战雨季、斗低洼,克服了许多困难,年年提前超额完成任务。在施工当中,他们严密组织、
科学管理,努力提高生产时效和钻井工艺技术,钻机搬家速度快,停工少、时效高。还普遍
推广使用了高压喷射钻井技术,使用双组合水眼钻头、新型泥浆处理剂等,使钻井速度不断
加快。到1985年7月底,共钻井1247口,进尺155万多米,井身质量和固井质量的合格率分别
达到99.7%和98.9%,有力地支援了大庆。
大庆油田从1981年到1985年,在萨尔图、喇嘛甸、杏树岗等老油田钻调整井,取得了效
果。原规划预计新井5年产油3300万吨,而实际产油4106万吨,超产746万吨。
大庆油田自1976年年产原油5000万吨,到1979年,油田进入高含水阶段,稳产受到一定
影响,但通过钻调整井和应用新工艺、新技术,对油田的稳产起到了重要作用。到1985年底
,实现了5000万吨稳产10年的目标。