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第三节 三废治理

  从1968年起,针对各项污染源产生的情况,研究具体对策。决定兴建“三废”治理装置 ,改造老装置和炼油设备。从1975年起,“三废”治理的进展幅度较大。从1975年起到1985 年的11年间,实现的项目和投资(见表5—3)。
    
    一、废气治理
    全厂的废气主要是炼油系统各装置塔顶弛放气、轻质油储罐挥发气、硝铵尾气等。每小 时放空的各种油气、瓦斯约13820立方米,硝铵尾气每小时4万立方米,对大气污染严重。19 78年对一套常减压、二套常减压、热裂化、加氢联合装置、2套合成氨装置等8套生产装置, 采取了回收放空瓦斯措施,每小时回收瓦斯12909立方米,作为本装置加热炉燃料。对108座 轻质油储罐的密封和呼吸阀进行了技术改造,每年减少油气挥发损失385吨。投用了一万立方 米气柜,对全厂瓦斯进行储存、平衡,从而消灭了常年燃放的火炬,彻底治服了火柜后面的 “黑龙”(即黑烟)。全厂36座加热炉和锅炉均不冒黑烟。同时,研究、建成了硝酸铵尾气 处理装置,从而锁住了“黄龙”,使废气污染逐年好转。
    二、废水治理
    1978年到1980年,投资824.8万元,建成、投产了每小时处理炼油污水900吨的污水处理 装置。投用后,处理的含油污水达到了国家排放标准。1982年5月,医院污水处理场投用,排 水水质细菌总数下降到4—7千个/立方米,符合国家排放标准。1982年7月,建成了含铅污水 处理装置,含铅污水经过处理后,铅含量小于0.5毫克/升,符合国家排放标准。1977年投 产的含铬污水处理装置,使电镀工段排放的含铬污水铬含量小于0.1毫克/升,低于国家规 定的六价铬含量小于0.5毫克/升的排放标准。从1980年到1983年,化肥污水处理,共实现 了废酸、碱回收等8项措施,使排放的污水降到了国家规定的排放标准。延迟焦化装置清污分 流,除焦水实现闭路循环,重复使用,减少了污水排放。1985年,建成了化纤污水处理场, 使化纤厂排放的污水降到了国家排放标准。1986年4月松花江水系防治委员会颁发了合格证书 。
    三、废渣治理
    采用石蜡低压加氢工艺,代替白土脱色工艺,每年少排废白土渣1500吨。利用闭置的润 滑油低压加氢精制装置,精制焦化汽油,停止使用酸碱洗再蒸馏装置,每年节约硫酸108吨, 纯碱1750吨。从而使精制焦化汽油不再产生废酸、碱渣。1982年起,将液态烃碱洗过程中的 废碱渣,送安达造纸厂用来蒸煮麦草生产漂白浆,做到了废物利用。不仅减少了对环境的污 染,同时还增加了收入。
    四、噪音治理
    从1978年到1985年,先后对全厂27座加热的火嘴安装了消音罩,使各炉区噪音由95分贝 降到85分贝,对高压放空口安装了消音器,使噪音由120分贝降到80分贝。还对全厂395台电 机安装了消音罩,使34个泵房的噪音由93—97分贝,降至80分贝以下,达到了国家对老企业 规定的噪音标准。
    此外,对民用瓦斯进行脱硫和二次脱油脱水,降低了瓦斯中的含硫量和改善了生活瓦斯 管网在严寒季节多处脱油脱水的局面。在实行集中脱油脱水过程中,对脱出的油水进行回收 。
    大庆石油化工总厂不仅加强了对生产过程中的“三废”的治理,同时对生活系统的瓦斯 、饮用水也采取了相应的治理和控制措施。由于采取了综合治理的措施,环境污染问题逐步 得到解决。