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第三节 选矿

  1969年,西林钢铁厂始建选矿车间,由冶金工业部鞍山黑色金属矿山设计院设计,年处 理原矿量为40万吨,除处理大西林铁矿外,还可以处理其他铁矿供应的磁铁矿。西林钢铁厂 选矿车间,由两个系列构成。其中一系列于1969年5月动工,由黑龙江省第二建筑工程公司施 工,于1970年8月2日竣工投产;二系列由西林钢铁厂设计队做补充设计,哈尔滨市建筑工程 公司第四大队施工,于1975年8月24日竣工投产。两个系列总建筑面积5154平方米。主要设备 有直径为1650毫米圆锥破碎机1台,直径为2700毫米、长度为2100毫米格子型球磨机4台,及 磁选机、过滤机等,设备安装总重量为616吨,完成投资700.4万元。西林钢铁厂的选矿设备 ,都是选用国家标准设备,投产以来运转较正常,但由于铁矿石供应不足,和冬季缺水的影 响,基本上是一个系列生产,年产量只能达到设计能力的三分之一,最高为1978年达到8万吨 。
    根据炼铁生产贯彻精料方针的要求,1969年双鸭山市开始建设年处理原矿量为10万吨的 小型选矿厂,由黑龙江省冶金局设计队设计,由双鸭山市建筑公司二队施工,1969年8月动工 ,1970年5月16日简易投产。是黑龙江省投产最早的选矿厂。
    1972年以后,黑龙江省各小铁矿山和小钢铁厂,先后建起了14个小选矿厂(车间)。19 72年孟家岗铁矿选矿厂投产;1973年桦南县八一铁矿选矿厂投产;1975年苏家围子铁矿选矿 厂、大盘道铁矿选矿厂、龙江钢铁厂选矿车间、勃利钢铁厂选矿车间、跃进山铁矿选矿厂投 产;1976年林海铁矿选矿厂、帽儿山钢铁厂选矿车间、鸡西钢铁厂选矿车间投产;1977年庆 安钢铁厂选矿车间、沙河子钢铁厂选矿车间、集贤钢铁厂选矿车间投产;1978年桦南钢铁厂 选矿车间投产。此外,有色金属矿山多宝山铜矿和松江铜矿也安装了磁选机,从尾矿中回收 铁精矿粉。
    黑龙江省70年代共有选矿设施18处,合计年处理原矿能力为165万吨。1978年铁精矿粉最 高年产量达25.3万吨,为黑龙江省炼铁生产从吃原矿向吃精料的过渡做出一定的贡献。
    黑龙江省70年代建的选矿设施,除西林钢铁厂的选矿车间较正规外,其他都是因陋就简 ,简易投产的,规模小,年处理原矿能力一般为3、5、10万吨不等。每套选矿设施年产铁精 矿粉:双鸭山铁矿选矿厂达到4万吨;林海铁矿选矿厂达到3万吨;苏家铁矿选厂、跃进山铁 矿选厂、沙河子钢铁厂选矿车间达到过2万吨;其他都不到1万吨。由于黑龙江省冬季寒冷, 结冰期长达5——6个月,除西林钢铁厂选矿车间有保温设施可常年生产外,其他选矿都是在 夏季生产,冬季停产,半年生产半年闲。
    这批小选矿,由于设备不配套,工艺不完善,铁矿石供应不稳定,加上管理不善,技术 水平不高,各项技术经济指标普遍不好,造成生产亏损,各小选矿先后停产,改由从朝鲜和 外省购进铁精矿粉。至1985年末,只保留西林钢铁厂、双鸭山、林海、帽儿山4处选矿,年处 理原矿能力58.5万吨,1985年产铁精矿粉14.6万吨。
    1970——1985年,黑龙江省铁精矿粉累计产量为182.3万吨,其中冶金系统171.9万吨 ,非冶金系统10.4万吨。西林钢铁厂累计生产铁精矿粉60万吨;双鸭山铁矿累计生产26.6 万吨;林海铁矿累计生产17万吨。
    黑龙江省铁矿石的选矿,都是以处理磁铁矿石为主,都采用了单一的湿式弱磁选工艺流 程。庆安钢铁厂曾用重力螺旋分离法选硫酸渣,由于技术不成功,试验时间不长就停止生产 。
    西林钢铁厂选矿车间工艺流程较正规,其主要工艺流程为1段开路破碎,2段闭路磨矿, 脱水——磁选——脱水选别。因为在大西林铁矿设有粗破碎系统,在西林钢铁厂只从细破碎 开始。大西林铁矿将70毫米以下的铁矿石经火车运到西林钢铁厂的原矿槽,经矿槽底部漏斗 放在皮带机上,送到直径为1650毫米的圆锥破碎机,将矿石破碎到25毫米以下,再经皮带运 输机送入选矿车间的中间矿仓储存,经小皮带机均匀地给入球磨机进行磨矿,一个系列的磨 矿是由2台直径2700毫米、长度2100毫米的圆筒形球磨机进行2段闭路 (见附图) (见附图) 磨矿。一次球磨机与螺旋分级机成闭路(即大颗粒矿石由螺旋分级机返回到球磨机里再磨) ,磨矿粒度为-200网目(即直径为0.074毫米)的矿石量达到50%;二次磨矿与水力旋流器 成闭路(即大粒矿石由水力旋流器返回到球磨机里再磨),磨矿粒度为-200网目的矿石量达 到80%。球磨机为圆筒形结构,里面装有钢球,球磨机由电动机带动不停的转动,钢球被不断 的抛起、落下,铁矿石和钢球互相撞击和研磨,将铁矿石磨成细粉。球磨机里加水,称为湿 式
    
     磨矿,铁矿石被磨成细粉与水混合成矿浆,由球磨机尾端溢出,再进入螺旋分级机和水力旋 流器里分级,大粒度矿石再返回球磨机成为闭路循环。粒度达到要求的细粉矿浆进入一次磁 力脱水槽,磁选机和二次磁力脱水槽选别后,最终产出铁精矿粉和尾矿浆。磁选机为湿式圆 筒磁选机,磁场强度一般在1000奥斯特左右,也叫弱磁性永磁磁选机。铁精粉矿浆送到32平 方米内滤式圆筒真空过滤机过滤脱水,得到含水量为10—12%、含铁量为66%的铁精矿粉,送 到精矿仓储存,供给烧结机配料使用。尾矿则由二级泵站,通过8台H2/1PS—J型衬胶沙泵, 经1780米长的管道,送到厂区外山谷中,容积为360万立方米的尾矿坝里。
    其他小选矿的工艺流程,大多数为二段破碎、一段闭路磨矿、一脱一磁选别、自然沉降 脱水。主要设备也大体相同,一段破碎大多是给矿口宽度为400毫米,给矿口长度为600毫米 的颚式破碎机,二段破碎是给矿口宽度为250毫米,给矿口长度为400毫米的颚式破碎机。磨 矿设备都是湿式圆筒形球磨机,其规格不尽一致,大的为直径2700毫米、长度为2200毫米, 小的为直径1500毫米、长度为1700毫米、3000毫米。选别设备均为半逆流永磁筒式磁选机, 其规格为直径600毫米、长度1800毫米或1500毫米和直径为2000毫米的永磁磁力脱水槽。
    双鸭山铁矿选矿厂,在建厂初期也是因陋就简、简易投产的,从1970年建厂到1985年, 经过了4次较大的改造,不断完善配套,生产逐步走向正常。第一次改造为1970——1974年, 主要是完善生产条件。投产时的5条皮带运输机,因无钢材而用废旧钢丝绳代替角钢做支架, 把托辊卡在钢丝绳上,运转中左右摆动,皮带经常跑偏,影响生产,1971年改为钢架结构。 原设计没有原矿仓,而是用人工推着小型矿车把矿石送到中间矿仓,劳动强度大,生产效率 低,1971年冬进行改造,增建了原矿仓,增加了一台400×600颚式破碎机。刚投产时直径15 00毫米,长度1700毫米的球磨机因无减速机,而用煤矿的旧慢速卷扬机齿轮代替,生产中经 常发生断齿、断轴故障,直径为500毫米的分级机是木制槽体,能力达不到要求。1971年全部 拆除,新安装了直径1500毫米双螺旋分级机与原2台直径1300毫米、长度4500毫米球磨机成闭 路,1972年球磨机减速机改为槽轮传动的减速装置。1973年将自制的直径600毫米、长度150 0毫米磁选机更换为定型产品直径750毫米、长度1800毫米的半逆流式磁选机。1974年将原直 径为600毫米的圆锥破碎机更换为直径为1200毫米的液压式圆锥破碎机。第二次改造为1973— —1974年进行干选技术改造试验,学习北京密云铁矿经验,在原磨矿段南侧扩建细碎矿仓, 安装2台直径1200毫米、长度3700毫米的球磨机,因技术设备不成功干选改造中断。利用干选 设施,自制了1台直径1000毫米单螺旋分级机,又安装1台直径750毫米、长度1800毫米磁选机 ,形成4个系列生产。第三次改造为1981——1983年,将直径为1200毫米液压式圆锥破碎机拆 除(因哈尔滨重型机器厂生产的未定型产品,事故多,维修费用高),更换为直径900毫米弹 簧式圆锥破碎机,推广细筛再磨新工艺,使精矿品位由原62%提高到65%以上。第四次改造为 1984——1985年,扩大生产能力,增设2台直径2100毫米、长度3000毫米的球磨机,1台直径 2000毫米的双螺旋分级机和2台过滤机,使处理原矿能力达到14万吨。双鸭山铁矿小选厂经过 不断地技术改造,生产条件逐步完善,工艺流程趋于合理,能力扩大,各项技术经济指标在 省内处于领先水平,并使双鸭山铁矿1985年扭转亏损,开始盈利。