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重催装置节能降耗成果显著

重催装置节能降耗成果显著



  【重催装置节能降耗成果显著】 1997年炼油厂重油催化车间通过实施新工艺、新技术、新设备、新材料“四新”节能项目,使装置的综合能耗比开工初期下降了 62.61个单位,在中石化总公司20套同类装置评比中该装置的能耗最低。
  为降低能耗,重催车间大胆采用新技术,对设备进行改造,将烟机入口蝶阀调节机构改为新式的液压控制,解决了蝶阀飘移问题。并根据昼夜温度变化,及时调整风机静叶角度,每年可降耗增效146万元;率先应用 RMPC先进控制技术,增加装置抗干扰能力,将处理量和掺渣比的波动幅度降低了45%,年增效700多万元。他们还根据装置设备新等特点,采纳职工提出“用余热代替蒸汽做重沸器热源”的建议,对重沸器热源系统进行改造,每小时节约蒸汽10吨,降低能耗6千克标油/吨。装置投产以来,重催车间先后采用1CS—7、RHG—200、RHG—300 催化剂,使装置的生焦率逐年降低,既提高了装置的加工能力,又收到了节能降耗的效果。