炼油厂优化产品结构
炼油厂优化产品结构
【炼油厂优化产品结构】 石化总厂炼油厂,1999年通过建立信息网络,掌握市场行情,按市场需求及时调整生产方案,努力生产高附加值的适销对路产品,适时增加柴油产量,全年生产柴油220万吨,创历史最高水平,柴、汽油比例达2.9:1。 在优化生产方案,实现吨原料效益最大化方面取得明显成效。
这个厂坚持“生产跟着市场走”,针对燃料油市场价格变化,把增产柴油作为企业增加效益的主要手段,采取了6 项技术措施。一是两套催化按下限控制汽油干点,减少汽油产量,提高柴油产量;二是将常减压二三线阶段性合走,提高直馏柴油采出率;三是在重催装置上采用终止剂技术,阻止过度裂化发生,减少气体、汽油产量,增加柴油产量,该装置柴油收率比上年提高9.9%; 四是采用新型催化剂改善产品结构,加氢裂化装置改用F440B新型催化剂使轻柴油收率提高到65%以上;五是提高柴油加氢精制能力,将30 万吨汽油加氢改为32万吨柴油加氢,由原来生产低价位的重柴油改为生产高价位的优质轻柴油;六是采用加剂手段,增产低凝柴油,增加经济效益。通过实施以上6项措施,增加柴油产量,提高了经济效益。 (王志方)