挖潜增效成果明显
挖潜增效成果明显
【挖潜增效成果明显】2002年,石化公司在生产规模没有改变的情况下,把降低生产成本作为提高盈利能力、实现扭亏解困的重要途径,从创新管理观念入手,充分挖掘内部潜力。一是向精细管理要效益。在保证安全的前提下,实施了乙烯装置裂解炉冷备用、停透平泵开电泵、芳烃装置“两头一尾”生产、炼油厂 PIP增效等一系列措施,充分发挥装置的最大潜能,取得了可观的经济效益。狠抓生产过程中的精细管理,采取措施回收聚丙烯装置反应尾气中的丙烯,将污油和不合格汽油作为常减压和重油催化装置的原料混兑加工,将部分二氧化碳超标的乙烯作为乙醛装置的原料减少乙烯回炼量,进一步降低了生产成本。二是加大节能降耗力度。在蒸汽平衡方面,实现了化工系统蒸汽的合理利用,减少了炼油系统的自产蒸汽,增加外购蒸汽,将节省下来的燃料油用于深加工,使炼油商品率同比提高 0.07%。在燃料平衡方面,确定了“以煤顶气、顶油,以气顶油,以乙烯焦油顶减压渣油,以火炬气顶天然气”的运行方案,实现了燃料的综合利用。在外供能源管理上,停供瓦斯气,整顿能源管理,将节省的瓦斯气用于生产,使化肥冬季生产负荷从过去的80%~90%提高到100%。年内全公司通过节能降耗增加效益1.7亿元。三是加强设备管理,压缩材料费、修理费。 设备管理向经济技术复合型管理转变,通过开展设备长周期运行竞赛、生产单位与维修单位双向考核、设备预知维修等活动,延长了设备运行周期,设备故障造成装置停工次数同比下降了34.62%。在修理与投资问题上,追求资金投入的回报和长期效益。在修理与更新问题上,强调减少反复修理造成的浪费。“在保证装置安稳长满优生产的前提下,该修必修,修必修好,防止维修不足和维修过度”,全面完成了化工系统、化肥系统和部分炼油装置的大检修工作,装置大修年材料修理费同比降低了2亿元。
(姜继民)