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炼油厂完成生产任务

炼油厂完成生产任务



  【炼油厂完成生产任务】 2003年,炼化公司稳步推进结构调整、实施专业化管理, 7月份顺利完成林源生产装置关停工作,在马鞍山生产区成立了炼油一厂、炼油二厂。
  炼油一厂在册员工460人,其中180人来自林源生产区,280 人来自马鞍山生产区,大专以上学历的员工占总数的51%。原油加工能力550万吨/年,固定资产原值13.87亿元,拥有200 万吨/年、350万吨/年常减压装置,100万吨/年重油裂解装置,35万吨/年重整加氢装置,88万吨/年酸性水汽提装置和35万吨/年气体分馏装置,可生产汽油、柴油、液化气、丙烯等10多种石油化工产品。2003年,累计加工原油441.09万吨,实现销售收入46.3亿元,实现利润总额1.56亿元。全年生产柴油34.17万吨、汽油103.87万吨、液化气3.83 万吨。全年实现轻油收率31.94%、吨油利润62.67 元、柴汽比3.04、综合商品率97.67%、加工损失0.26%、炼油能耗22.89千克标油/吨·因。 年内该厂着重点抓了科技创新项目,按照“三最一必须”的原则,即生产最需要、效果最明显、效益最可观和当年必须有效益,全年实施科技攻关项目1项,技改技措项目4项。科技攻关项目“100万吨/年重油裂解装置及配套开工生产方案优化”按期实施后,为公司30万吨,年聚丙烯工程提供了充足原料,实现一、二次加工能力的合理配套,为顺利实现原油集中加工、超额完成全年效益指标作出了贡献,并且实现了汽油低烯烃化,该项目荣获公司2003年科技攻关特等奖。技改技措“一套常压装置与一套重油裂解装置热联合”改造项目实施后,一套常压装置节约循环水50吨/小时,一套重油裂解装置多产中压蒸汽7吨/小时,全年可创效613万元,该项目荣获公司2003年技改技措项目一等奖。
  炼油二厂在册员工321人,大专以上学历的占员工总数43%。固定资产原值18.9亿元,拥有180万吨/年重油裂解装置、产品精制装置,60万吨/年加氢改质装置、PSA装置,4 000吨/年硫磺回收装置,可生产汽油、柴油、液化气、硫磺、丙烯、丙烷等产品。7月~12 月累计加工原油138.12万吨,实现销售收入28.1亿元。全年共生产柴油46.61万吨、甲基叔丁基醚3.66万吨、液化气11.38 万吨、丙烯7.26万吨,全年实现轻质油收率72.22%、炼油商品率91.94%、加工损失率0.61%、炼油自用率7.45%、柴汽比0.93,完成综合能耗84.1千克标油/吨。2003 年,炼油二厂实施科技攻关项目2 项,“重油裂解装置油浆泵安全稳定运行项目”投用后,油浆泵的检修周期延长,设备运转平稳,降低了油浆泵机械密封泄漏几率,消除了事故隐患,同时因为机泵的出入口阀能关严,一旦机泵出现故障,也不会发生放油的危险,年节约机封19套、价值16.9万元,年节约检修维护费用18万元。“降低重油裂解装置汽油烯烃含量,保证出厂汽油达到新标准”项目投用后,重油裂解装置的汽油烯烃含量一直稳定在42%~44%之间,使汽油出厂质量达到新标准。完成技改技措项目4 项:其中,“换热水改造项目”投用后,柴油换热器E10212正常投用,减少循环水量140吨/小时,当年实现效益54.88万元;“60万吨/年气体分馏装置产品精制水洗项目”,全年间接创效26.64万元;“60万吨,年加氢改质PSA装置增加瓦斯脱液罐项目”投用后,每小时脱水0.5~0.7吨,脱液罐除去解析气中的水分后,加热炉燃烧效果更好;“60 万吨,年加氢改质装置K-102泄漏蒸汽和主油泵透平改造项目”投用后,每年比改造前多外送凝结水7 000吨,年创效益23.1万元。
                                 (任美珏 刘 洋)