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改善水驱开发效果

改善水驱开发效果


【改善水驱开发效果】 2004年,油田开发系统面对老油田大部分井层高含水,外围油田地下情况复杂的实际,应用精细地质研究成果,采用多种手段寻找剩余油相对富集区域,加大了水驱综合调整力度。一是,开展注采系统调整。以控制含水上升、减缓产量递减、增加可采储量为目的,实施油井转注213口井,钻打补充油水井 41口,调整井区层系井网增加水驱控制程度2.39~16.86 个百分点。二是,开展油水井综合调整。采取措施控制低效无效注水循环,改善压力系统,细化调整单元,加大细分和跟踪调整力度。全年实施注水井调整方案 5 333口,周围8 000多口受效井平均单井日增油0.2吨,综合含水下降0.39个百分点。在单井措施方面,结合砂体发育类型和剩余油分布特征,优化单井方案设计,精心施工,措施年增油 74.17万吨,年增注 430.1万立方米。三是,加强套管防治工作。各单位根据套损特点,有针对性地采取预防措施,搞好高压异常井层的治理,有效控制套损严重的势头,全年套损井数为 534口,是近年来最少的。四是,加大水驱深度调剖力度。油田公司成立水驱深度调剖工作领导小组,研究确定了水驱深度调剖的原则和效果评价标准。优选调剖剂和调剖方法,对采油一至六厂的深度调剖方案进行审定,年内实施16口井,调剖效果提高。
                                   (倪行宇)