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第一节 技术改造

第二章 生产

第一节 技术改造


自1995年以来,厂党政班子成员充分认识到企业要生存、要发展、要竞争,必须走“少新建、多改造、低投入、多产出、快积累、见效快”的内涵式发展之路。在这一方针指导下,企业技术改造取得了一系列的成绩。
  一、1995年初,企业为解决矿山白石进厂破碎的均化问题,提高生料质量,缓解白石紧张的状况,1995年7月1日,厂内工程技术人员自行设计、自行施工的石灰石破碎线工程破土动工,该工程土建总面积为1100平方米,11月14日建成,经试运转,设备、电气等工程均已达到了使用标准,12月20日正式投入使用,小时破碎能力50吨。
  二、1996年,以马云龙为首的厂党政领导班子成员,根据水泥销售淡旺季价差的实际情况,果断决策,投资650万元,新建一台Φ24×12米,年水泥粉磨能力12万吨的四号水泥磨。3月初动工,经过100天的苦干,6月28日一次试车成功,7月1日正式投产。年创经济效益240万元左右,预计两年半可收回全部投资。同时,也使工厂年水泥粉磨能力由18万吨提高到30万吨。
  三、2000年5月18日,总局经委黑垦经[2000]4号文《关于小岭水泥厂窑系统改造项目立项的批复,同意工厂改造二号窑系统的方案。2001年2月5日,为了使二号窑系统改造工作能按计划有序进行,厂成立了马云龙、魏凤侠为总指挥,贺宪为副总指挥的二号窑改造指挥部。总投资1500万元的二号窑系统改造于5月5日动工,经过近两个月的努力工作,7月3日完工。改造中,大胆采用了水泥煅烧自动控制技术,新型煤粉计量,四风道煤粉燃烧技术和部分窑外分解技术。为了使二号窑系统改造尽快达产达标,厂成立了以贺宪、颜炳秋为组长的达产达标小组。经过1个多月的日夜调试,终于达到了设计标准。从此,二号窑台时产量由175吨提高到25吨,熟料标号比原来提高50号,达到625号。年熟料生产能力提高8万吨,达到了国内同类窑型的先进水平。改造后用粉煤灰代替黄土的煅烧获得成功。仅此一项可使税费由11%降到3%,大大减少了税赋,提高了经济效益,从而增强了企业的市场竞争能力。
  四、2002年6月,企业投资1200万元,将二台Φ183×64米的水泥磨拆除,新上一台Φ3×11米水泥磨,经过两个月的安装调试,年水泥粉磨能力达到40万吨,与其配套的站台钢结构水泥放散Φ6×14米,日放散能力3000吨,企业年水泥粉磨能力由过去的30万吨提高到60万吨,解决了旺季水泥销售的瓶颈问题。