第五节 电、气供应和管理 一、电力供应和管理:
建厂初期正是战争年代,历经南下武昌、北上哈尔滨、本溪等城市,厂房都是接收国民党或资本家的财产,供电设施齐备,城市优先满足军工生产用电。
1953年于沈阳两厂合并后,厂房原是军用仓库,供电设施不全,按照电业局规定,工厂必须设有变电所,否则,不予供电。工厂为长远之计,报经上级批准,于1954年新建一座变电所,面积 119.7平方米,投资7万元。同时为解决生产需要,增加电焊、电热等工序及电灯55盏,又增加10马力电源设施,投资43,803元。
根据上级文件指示精神,为保证安全生产,加强用电管理及节约用电,1956年6月对全厂所有电动机都普遍装置了地线,砂轮机全部安装上防护罩,各车间的工作行灯,通过变压改为36V。并在不妨碍生产的原则下,调整了不合理的拆除不必要的设备,节省用电。
结合开展增产节约运动,1956年7月制定了“用电管理制度”和“节电管理办法”。是本着切合实际,简明易懂的方法制定的。规定人离床关,严禁空转。统一规定照明灯泡使用度数,车间生产照明用灯泡为100度,路灯60度,办公室、宿舍、卫生所及生活福利等单位,照明灯泡一律不得超过60度,管理科不得购买大度数灯泡,生产工序特殊黑暗角落可点150或200度灯泡。通过统计资料反映,电费逐年下降。
1959年北大荒的迎春,残雪消融,春意盎然,兴建新厂工程,拉开序幕。当时发电设备是利用一台锅驼机,发电量仅能供应基建锯木加工、水泵抽水、食堂炉灶吹风和照明用电。
9月中旬调入4台K—15型48KW柴油发电机组,11月16日又从北京双桥供应站拨入4台T凸—16型100KW柴油发电机组,当时利用机修车间西半面暂做发电站,8台发电机组通过安装试转发电,工作稳定,没有杂音,技术状态良好。线路网络安装工程,采取集中优势兵力,突击安装架设,11月末全部完成开始供电,进行部分投产。
1960年全厂正式投产,开辟工业、农业、基建和生活四条战线。产品试制投产从1959年的6项扩大到16项,炼钢铸件开始上马。机械化试验农场成立,开始兴修水利和开荒播种,开展多种经营。基建成立607工区,大批兴建厂房宿舍。职工家属已大部迁来迎春安家落户。这样,动力、照明用电大幅度增加,8台发电机组同时运转发电,采取歇人不歇马,昼夜不停,保证全厂用电,耗电量已达到满负荷。当年秋新发电站建成,发电设备全部迁入,发电站成为供电中心。
1960年,刚迁厂投产就遇上三年困难时期,人吃代食品,发电机也开始吃“代食品”,柴油掺水,柴油浸榆树皮粘液。由于消化不良,引起柴油发电机组燃烧爆发力不匀,工作不稳,其中一台 100kW发电机组开始发高烧,出现严重机械故障,停止运转,经拆检发现曲轴和凸轮轴断裂,为解决供电急需,机修组积极抢修,年底修复投入运转发电。
其它机组运转均不正常,12月份对第三号机组进行拆检,发现该机①积炭严重;②润滑油路堵塞;③活塞磨损过重;④活塞环粘结;⑤油压降低;⑥缸套磨损严重;⑦轴承微有磨损。根据上述情况,如不及时检修,继续带病坚持运转,将会引起心机梗塞或自行毁灭的危险。为保证发电机组安全发电,计划串开时间,普遍进行检修。
1961年2月虎林电厂落成投产,开始对迎春地区以6.6KV网络电压供电。我厂变电所以750KVA和320KVA三台变压器,以三条高压线路向全厂工业、农业、生活福利事业和家属区进行供电。并建立低压线网络19条回络通往各车间和单位。
供电初期,中断和停电次数频繁,严重影响生产,特别是突然停电,容易打坏刀具,如果正在卡活,设备会受到撞击,损害机床精度和使用寿命;电时停时续影响热处理高频、盐浴和电炉正常起动J整天停电次数大多使铝合金浇铸、汽门电墩机等生产,几乎处于半停产状态。据1962年统计资料反映,时停时续的停电次不算,五年整天停电就达43次:
1962年停电情况统计表
为解决停电问题,部里又重新拨给我厂3台柴油发电机组,每台为120KW,做为常备军,发电站配备4人昼夜倒班守卫在机旁,急用随时发动。
自从密虎联网后,供电日趋好转,尤其兵团时期停电次数大有减少,基本达到正常供电,保证我厂生产顺利进行。
冬去春来,到1981年不知不觉来北国之春已二十余年。八十年代我厂随着改革、开放形势的发展,电力管理进行改革,实行经济承包责任制。对生产、生活福利事业和家属区用电实行分区分片管理,一律采取仪表化,生产和生活福利事业区共安装42个电表,家属家家户户普遍安装电表,共安装775块电表。达到科学管理,合理用电,消除电费平均摊派,不吃大锅饭。
在改革中对各单位用电,根据月份生产作业计划,结合以往每月耗电量做为依据,每月对各车间单位下达用电计划,做到事先控制事后检查,对全厂用电做到心中有数。建立和健全用电和安全管理制度,做到有章可依,有据可查。实行承包奖,节电有奖,超过必罚,奖惩分明,责任分清。
通过改革,开创了电力管理新局面。消灭了以往用电的平均主义,达到节约用电。从1981年至1984年,耗电量以万元产值计算,逐年下降。国家标准规定万元产值耗电为500元,而我厂1984年万元产值才耗用电费350元,比国家标准还低150元。计划全年外购电费 34万元,而实际支出18.7万元,节约电费47%。自1981年—1984年,历年电费降低情况附表如下:
1981—1984年电费降低情况表
家属区照明用电,过去二十余年来一直实行月灯制,先后按灯头和户收费由财务科从工资表上扣除。从1983年开始改革,每户安装电表,设专人每月按实耗电字收费,全厂用电户数共775户。自从改革收费办法以来,点大灯炮的不见了,自动自觉都换上小灯炮、莹光灯,这不仅个人节省电费,而且为国家节约能源。为保证用电安全和予防起见,规定严禁使用电炉。
1981年虎林电厂冬季由于煤碳不足,停电达到高峰,据统计资料反映共停电达三万工时,折合3,750个工作日,按工厂平均费用计算,共计损失12万元。我厂发电站3台机组全部发动,昼夜不停,只能保急需产品生产用电解决燃眉之急。
二、气动供应和管理
空气压缩成为一项动力,在工业生产上早已得到广泛利用。气动在我厂是从1977年开始利用,在铸造车间安装一台3L10/8型空压机,利用气动翻砂造型。由于铸件生产出现多品种小批量,气动未能充分发挥应有作用,只利用于风动送砂和喷砂。后来铸件任务逐渐减少,甚至接近绝产边缘,空压机已成为一台闲置设备。
近年来为挖掘设备潜力,参阅国内外有关气动应用资料,发现在机械加工利用气卡,提高工效,减轻劳动强度。因而空压机又开始展翅,成为一项新的技术项目。1979年对原有的一台空压机检查保养,重新利用,从铸造车间向外铺设新的气路,由原来一点专用,扩大为全厂供气中心。
随着生产发展,各车间使用的工卡具普遍应用气动,气动功能应用越来越广泛,现有的一台空压机已满足不了全厂生产需要。为适应生产发展,满足供气需要,1980年又新购一台4L10/8型空气压缩机。1981年新建一座空压站,将铸造车间原有的一台空压机也迁入新建的空压站。两台空压机一起安装,同时运行。根据各车间生产需要,增铺气络,新建空压站成为全厂供气中心。
气动的开发利用已形成一种重要生产动力,是后起之秀,使机电动力管理又增加一项新的内容。空压站配备五名操作人员,建立“供气管理和维护保养制度”。几年来充分发挥气动功能的作用,保证了全厂生产气动空压供应。