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第六节 检验

第六节 检验



               一、组 织 机 构 沿 革
  一九六九年至一九七二年,检验工作编制在电仪化车间内。
  一九七二年至一九七三年四月,检验工作编制在生产科内。负责人王自力。
  一九七三年五月至一九七六年九月成立中心化验室。一九七六年九月至一九八四年改称为检验科,履行中化与检验两种职能,科内设立相应组织,负责人关桂恩。
  党支部书记:
  一九七六年至一九七七年白秉钧。
  一九七八年至一九七九年唐文瑞。
  一九七九年至一九八三年杨德俊。
  一九八三年至一九八四年张智礼。
  
               二、工 作 概 况
              
  一九七二年至一九七四年,在化验室没建成的情况下,全厂化验人员大部分在外厂培训,少部分人员在厂内因陋就简,建一简易化验室(三次搬迁)配合了施工中水泥,耐火材料,珍珠岩等分析。配合了小制氧机开车生产的分析,(包括:氧、氮纯度,乙炔等分析)。做了基准溶液、煤工业分析,润滑油,尿素的分析,练了基本功。组织编写了空分、造气、合成、尿素标准溶液、杂样、安全等分析规程。做了仪器、药品的生产前的准备工作。
  一九七四年五月开车试生产后,从人员、房间、技术、仪器安装与调试,到用到生产上去,科内的技术人员,按车间包干指导。一九七四年二至三月空分开车,五至六月造气开车,六月合成开车,七月尿素开车,按开车顺序跟班辅导,保证了开车的顺利进行。一九七六年在生产上建立了分析控制表,约一百一十八项,包括各车间各反应器,各种介质的分析控制项目,产品质量日报表。使检验工作建立了正常的工作秩序。
  分析检验的管理程序是:各车间设有化验室,负责车间各工序的检验,其业务管理归检验科。检验科还负责产品质量,原材料,监督检验,基准溶液的配制安全、环保、杂项等分析项目和科研试验等。
               三、质 量 管 理 成 果


  对尿素质量是按国标检验的,每班分批检验。同时贯彻了以专检为主,自检为辅的方针。尿素重量包装工人自检,检验科负责最后检验。鉴于一九七五年至一九七八年质量差,对生产流程中各部位尿液中所造成的缩二脲进行了测定,如下表:尿素流程中缩二脲生成分布测定(76年11月—77年2月)


  所得结论是缩二脲生成量与尿素产量有直接关系。其主要生产部位是二段蒸发器,此处占总量73%.这样车间就积极采取措施,在学习外厂经验后,将蒸发器管堵住三分之一,将设备移位,缩短管道距离,蒸发器低液面操作,缩短尿液在设备中停留时间,这样在一九八〇年重新开车后,尿素质量得到了根本好转。与此同时,将尿素纸袋包装改为塑料袋包装,这样尿素产品包装质量得到了保证。一九八二年增添了废品尿素溶解槽,将不合格尿素再加工成合格品,保证产品合格率在100%. 为了贯彻以予防为主,质量第一的思想,一九八一年后,学习推广了全面质量管理方法,举办了全面质量管理学习班,成立了十三个全面质量管理小组。一九八三年我厂尿素在全国中型氮肥厂质量评比中,被评为第五名。被农场总局评为优秀产品。一九八四年我厂的《北大仓》牌尿素被评为省优质产品。全厂质量管理得到了发展和提高。
                 四、科 研 成 果
  1.改进分析方法
  一九八三年将合成车间,气体手动分析改为色谱分析。
  2.尿素系统中N2—H2—O2—NH3 四元气体爆限试验,一九七七年完成。


  以上数据为尿素生产提供了安全参数。
  3.一九七九年至一九八〇年,对汤旺河水、浩良河水、水库水进行了为期一年的水质普查,了解了水源水质状况。
  4.为了解决我厂用水问题,一九八〇年至一九八二年,进行了水质脱色试验,循环水中加缓蚀剂的模拟试验。为生产提出了加混凝剂,予膜剂、保膜剂的方案,并在生产上应用,使冷却水对设备的防蚀状况得到了改善。