第四节 石油化工
第四节 石油化工
大庆市石油化工企业以石油和天然气为原料进行油、气加工的科学研究,主要围绕着开发新产品和提高生产工艺技术水平进行,把取得的成果转化为生产力,推动生产发展。
大庆石油化工总厂研究所蔡复里、王喜忠、黄秀仪1971年到1974年研究成功“二甲苯分离”技术。通过采用小型模拟移动床装置和快速分析法,得到了纯度为95—97%,收率为80%的对二甲苯。此后,对设备、工艺进行改进,1974年使对二甲苯的纯度达到99%,收率为90%。在研制成功的基础上,1977年建设了1套年加工能力为1.8万吨的二甲苯分离装置,1978年获得全国科学大会奖。
1972年末,大庆石油化工总厂研究所徐孝义、段文洋、宋安国开展了“甲苯热脱甲基制苯研究”的科研项目。这项研究是用工业氢或重整氢作氢源,在小型装置进行 6个月运转,考查了温度、汽油比、反应时间等条件的影响,找到了抑制结焦的添加剂,提出了质量符合国家标准的产苯方法。在此基础上,1975年12月建成了中国第一套甲苯热脱甲基制苯工业试验装置。这套装置和催化重整装置建在一起,流程和设备简单,投资少,见效快。此成果1978年获全国科学大会奖。
1972年到1976年,大庆石油化工总厂研究所张为光、莫定江研究成功“T602添加剂”。这种添加剂具有较好的增粘、降凝效果,可用于调试寒冷地区内燃机油、低温液压油等油品,经过生产证明,用这项新技术生产的T602添加剂与过去用氰化钠法制取的甲基丙烯胺和用椰子油醇所制得的T602添加剂相比,每生产1吨产品,可节省原料费 5000元。这项成果1984年获中国石油化工总公司科技成果二等奖。
大庆石油化工总厂根据国家出口石蜡容易变黄和缺少食品蜡的情况,1974年由厂研究所孟景然、郝德生、卢恩兴开始进行石蜡加氢精制的研究。1979年研究出 1套生产工艺技术,并建设了1套年产6万吨的石蜡低压加氢工业生产装置。1981年石油部对这项工艺技术进行鉴定,产品收率达到 99.2%,产品质量和装置综合经济效果均优于过去的白土精制工艺,生产出的食品蜡和食品包装蜡完全合格。这项技术1982年获石油部科技成果一等奖,1985年获国家科技成果二等奖。
大庆石油化工总厂研究所王树春、李季从1977年到1979年研制成功了“五氧化二钒缓蚀剂”。经过大庆石油化工总厂的合成氨和制氢两套装置上的工业应用表明,取得明显缓蚀效果,延长了装置清洗、检修间隔时间和运转时间。这项成果1982年获石油部优秀科技成果一等奖。
大庆石油化工总厂、中国电子工业部电子技术推广应用研究所、大庆石油化工设计院在王可驹主持下,共同研究成功油品贮运自动化系统。整个系统管理6个罐区的44座油罐、5个泵房、22台机泵及236个阀门,并对 70号、80号两条汽油调和线进行集中控制。提高了油品贮运系统的管理水平,改善了操作条件,减少了跑、冒、窜油,有利安全生产,70号汽油管道调和控制1次合格率达 100%。取消了中间罐,缩短了工艺流程,减少了呼吸损失和调和损失,每年直接经济效益为240万元。如果同时生产70号和80号汽油,每年可节约催化汽油3.2万吨,直接经济效益为256万元。这项成果1985年获国家科技成果二等奖。
大庆石油化工总厂、南宁有机化工厂研究所、广西轻工研究所蔡复里等于1981年12月开始“高纯果糖” (又称第三代果葡糖浆,是20世纪70年代后期世界上迅速发展起来的,甜度比同量的蔗糖高1.5倍)的研究。1982年该项目被列为国家科委的攻关项目。1983年中型试验装置生产出纯度高于 90%的高纯果糖,收率、产率等指标均达到或超过国家科委下达的指标,填补了中国高纯果糖生产的空白。1984年 3月通过国家鉴定,1985年获中国石油化工总公司科技成果二等奖。
大庆石油化工总厂于1983年 6月,根据国防科工委的要求,采用减压渣油和热裂化渣油混合原料,在延迟焦化装置上试生产了 329吨优质石墨舵坯焦。这项产品世界上只有美国、日本、中国能够生产。用它做成的石墨舵坯具有良好的抗热震性能、抗烧蚀性能和力学性能,为中国航天工业的发展找到了一个新焦种。1985年获国家科技成果二等奖。