第二节 焦厂 永安焦化厂位于永安火车站西1公里处。是现代化的小型炼焦企业,占地面积 30万平方米,
建筑面积1.2万平方米。拥有一组两座 70型焦炉,配有炼焦、洗煤、供热和机车等生产设备,
基本实现机械化生产。1977年投入生产,设计能力为年产4万吨。
1985年全厂有职工447人,设炼焦、洗煤、供热和机电4个车间和1个汽车队。生产焦炭47813
吨,焦油1993吨,实现产值456万元。
一、基本建设
从1975年到1985年,共完成土建工程建筑面积12657平方米。生产性建筑面积 8393平方米,
有焦炉 1组两座、锅炉房、烘干机房、氨水泵房、精煤仓、氨水池、焦油池、精煤塔等。辅助
生产建筑有翻砂车间、机修车间、汽车库、发电机房、铁路专用线、煤泥池、机电锅炉房等。
物资储备建筑有仓库和备件库。非生产建筑面积4264平方米,有厂办公楼、车间办公室,职工
宿舍、食堂、浴池、卫生院和家属住宅。
二、主要设备和技术改造
到1985年,焦厂主要设备有:活塞跳汰洗煤机,斗式提升机,圆盆喂料机、双齿滚破碎机、
双轴震动筛、烘干机、推焦车、拦焦车、装煤车、熄焦车、罗茨鼓风机、反击式粉碎机、砂泵、
供水泵、70型焦炉、浮选机和园盘式真空过滤机等现代化机械设备。
建厂以来,为了提高焦炭产量,坚持进行技术改造。到1985年先后进行了30多项技术改造,
其中重点技术改造有3项:一是投资 60万元,建了一处浮选工段,投入生产后,使精煤回收率
由原来的60%,提高到65%,每年多回收精煤3200吨,价值22万元;二是更新炉门,过去采用刀
封式炉门,封闭不严,露气露烟,既损失煤气,又污染环境,投资20万元,更新为弹簧打刀边
炉门,从而达到了合封严密,不变形,炉温正常,减少了污染。每年少损失煤气50万立方米,
折合原煤3000吨,价值12万元;三是改造洗煤车间脱水工艺,由过去的精煤自然脱水改为机械
离心脱水,使精煤水份由原来的17%,下降为11%,结焦时间,由过去的每孔14小时,缩短为13
小时,在生产条件不变的前提下,每年多增产焦炭3000吨,体现经济效益10万元。
三、焦炭生产
1977年到1981年,由于产品销路等原因,这一时期只有一座炉投入生产,年产焦炭均超过
2万吨。随着产品质量的提高和销售渠道的畅通,1982年第2座焦炉投入生产,至此,二座焦炉
均达到设计能力。
1977—1985年焦炭、焦油产量统计表
单位:吨
四、产品销售
1977年到1979年,焦炭主要销往宁安、海林钢铁厂和省内一些工业企业,销售渠道是正常
的。但在1980年初,主要用户停产,使产品大量积压。后经与辽宁、吉林省用户广泛开展联系,
产品打开了销路,先后与70家用户,建立了供求关系。从此,产品销往省内的占 50%,辽宁占
30%,吉林占20%。1983年以来,由于产品质量的不断提高和需求量增多,焦炭已供不应求。
1977—1985年产品销售情况表
单位:吨
五、产品质量
自建厂以来,始终把产品的质量管理放在首位。全厂从质检科到车间、班组,形成质量监
督、检查网络。制定了有关规章制度、奖惩条例。对原煤、精煤和焦炭的技术指标,都制定了
内控标准。在焦炭 5项质量指标中,从1977年以来,主要指标之一的灰分一直是超国家指标,
通过技术改造、攻关,到1984年,从1980年的 17.6%,降为15%(国家标准为15%),到1985年下
降到14.25%,其他 4项标准也都达到了国家标准。1985年《华飞牌》焦炭被评为黑龙江省优质
产品。
焦炭质量比较表
六、企业管理与改革
1977年至1980年,在企业管理上,由于经验不足,缺乏必要的管理制度,劳动组织不合理,
经营管理不善,企业变化不大。
1981年至1982年,在“调整、改革、整顿、提高”的方针指导下,从领导班子,经济责任
制,劳动纪律,财务管理和经济效益等 5个方面进行整顿,边整顿,边改进,边建设,使焦厂
有了一个坚强的领导班子,有了一个指挥生产的行政管理系统,有了一套初步的管理制度,有
了一支比较好的职工队伍。经牡丹江地区行署验收,取得了“整企合格证”,成为鸡东县第一
个整企合格单位。
1983年到1985年,对企业实行了一系列改革。把党委领导下的厂长负责制,改为厂长负责
制,确立了厂长对企业的生产经营和行政管理的指挥权。明确了党、政、工的职权范围,各负
其责,密切配合,通力协作。改革管理体制,实行层层放权,为车间下放10项权力。改革人事
管理制度,实行合同制打破工人的“铁饭碗”。改革分配制度实行百分考核的经济责任制,打
破分配上的平均主义。改变封闭式为开放式,实行横向经济联合。
改革推动了企业管理水平的提高,到1985年,已经形成了生产、质量、劳动、计划、财务、
销售、物资和技术等一整套管理制度,形成了从工人到厂长的岗位责任制。经济责任制网络,
保证了生产的持续稳定发展。
经济效益比较表