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第五节 技术改造与革新

第五节 技术改造与革新


  一、改造1号炉
1960年8月投产的一号炉是KB10/13—350型双汽包水管锅炉,制造厂家:上海
中建锅炉厂,出厂日期:1958年11月,额定出力10T/H,工作压力13.5表压,过热
蒸汽温度350℃,手摇固定炉排,炉排面积9.5平方米,用风动机械抛煤机抛煤,机
械通风,尾部受热面有省煤器,省煤器受热面积212平方米。
这台锅炉自投产使用后,过热蒸汽温度一直达不到额定参数350℃,正常负荷时
汽温仅达290℃—300℃。过热汽温长期低温运行,不仅影响锅炉燃烧效率,飞灰可
燃物含碳量高达50%以上,降低了电厂的经济性,致使煤耗高达1千克/千瓦时,而
且对汽机的安全运行也带来了危害,长期低温使汽轮机末端叶片造成较严重的冲蚀。
为此,厂里对1号炉进行了多种试验改造,结果均不理想,锅炉技术员岳德俊
为进一步找出汽温偏低的主要原因,进行了锅炉的效核热力计算,得出结论是属于
设备问题,并对症下药制订出锅炉改装方案。
改装方案:一、在炉膛水冷壁管上敷设一部分燃烧带,以减少辐射受热面的吸
热量,提高锅炉出口烟气温度。二、在过热器炉墙处增设烟气走廊,改善烟气对过
热受热面冲刷的完善性,充分利用原过热受热面积,借以提高过热温度。三、将过
热器顺流布置改为逆流布置,并将过热器蛇型管和联箱的E型联接改为n型联接。
改装方案经厂三结合小组讨论,基本同意按此方案进行改装,并将此方案报送
制造厂家征求意见,厂家复函:该型号锅炉各用户普遍反映过热蒸汽温度偏低,基
本同意你厂为提高汽温而进行的改装方案。
改装工作由生技科科长潘景春主抓,1964年8月10日开始进行,20天后改装完
毕。经试运过热蒸汽温度基本达到了设计值350℃,飞灰可燃物含碳量降至35%—
40%,烟囱排烟的颜色淡黑了。煤耗由改装前的1.043千克/千瓦时,降至0.832千
克/千瓦时。
虎林电厂将改炉技术总结寄报厂家,厂家将此经验登载在该厂的技术通报上。
此后不久,东北电管局组织辽宁省地方小火电厂十余人到虎林电厂参观学习,交流
降低煤耗的经验。
二、革新3号炉
1962年投产的2号汽轮机为捷克产中压单缸冲动式,机组额定出力为1500千瓦,
蒸汽温度435℃,蒸汽压力34表压,它配有两台仿苏式列车锅炉,分别为2号炉和3号
炉,型号为单鼓立式水管锅炉,并有蓬式水冷墙火室,北京良乡修造厂制造额定出
力8.5T/H,沸腾受热面积10.6平方米,省煤器受热面积111平方米,炉排面积7.7
平方米。
3号炉于1964年底投入运行,投产后燃烧效果一直不好,烟道时常堵塞,妒前
喷火,单炉启动机组仅能带700千瓦—1000千瓦负荷,加上炉膛狭小,给检修
工作造成很大不便。
1970年电厂决定对3号炉进行革新大会战,成立了三结合会战指挥部,革新方
案由锅炉技术员韩秀君设计,会战从5月28日开始,6月12日结束,历时16天。全
厂有314人参加会战,许多人每天工作十七、八个小时,共进行了五项大的改革:
1.把抛煤机改成给煤机,解决了下煤不均问题;2.把炉膛增高加长,增加受热面,
提高热效率;3.把过热器提高700厘米,便于将过热器和省煤器分别检修;4.改变
了风筒位置,分段供风,随意调整;5.把地下烟道改为地上烟道,新砌了一个烟
囱。经试运,革新效果显著,达到了预期目的,减轻了运行工人的劳动强度,消
除了因炉前喷火而造成的不安全隐患,解决了单炉带机组的问题,大幅度降低了
煤耗。
三、高压加热器改造
1982年投产的12000千瓦新机组所配高压加热器GJ65(U型管束)最大蒸汽压力
0.9807MPa,最小水压5.884MPa,投入运行后经常泄漏,原因是加热器的芯子U型
管束为直径18X1MM的无逢钢管,管壁薄,水压大,U型弯处摩擦阻力大,而泄漏
后修补难度也很大。每次泄漏处理时必须先破坏外边没有泄漏的 U型管,才能修
补里面的泄漏点,反复修补达一定程度影响流量时,则必须更换漏管,这样坚持
运行四年多,一台加热器的U型管束便报废了。
高压加热器不能及时投入运行,不仅直接影响了电厂的热经济,而且还危害
汽轮机组的安全运行。1988年,在汽机车间主任王炳歧主持下,对高压加热器进
行了改装,利用原来加热器的外壳,重新制作了螺旋管管束,该管束直立圆柱形
外壳内,给水由一直立的进水管送人螺旋管内,并经另外一直立水管导出,每个
双层螺旋管内的管端都焊接在进水管和出水管上。螺旋式管束加热器与U型管束
式加热器相比较,优点是:1.加热器的螺旋管束容易更换;2.螺旋管焊接在联箱
上,不存在厚管板与薄管壁之间的焊接问题;3.用轻巧的顶盖代替了U型管束式
笨重的水室,节省了原材料;4.防震性能好,伸缩能力大,保证了管束在高温下
工作的柔韧性;5.运行可靠,事故率低。
改造后的高压加热器,在保证高压加热器水位报警及事故放水门保护正常投
入的前提下,高压加热器的投入率在99%以上,使给水回热加热到额定参数,工
质在锅炉中吸热量减少,节省了燃料,提高了电厂的热经济性,按给水温度每减
少一度,增加煤耗0.7克/千瓦时,每年单机可为电厂节约资金十几万元。 1989
年续建2号机组安装高压加热器时,直接采用了自己制作加工的螺旋式管束。红
兴隆电厂、宝清热电厂、浩良河化肥厂自备电厂等单位曾先后来虎林电厂参观学
习改装经验。